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公司动态

氨氮超标的原因及处理办法

阅读:465发布时间:2021-8-28

  一、有机物导致的氨氮超标
 
  运营过CN比小于3的高氨氮污水,因脱氮工艺要求CN比在4~6,所以需要投加碳源来提高反硝化的*性,当时投加的碳源是甲醇,因为某些原因甲醇储罐出口阀门脱落,大量甲醇进入A池,导致曝气池泡沫很多,出水COD、氨氮飙升,系统崩溃。
 
  分析:大量碳源进入A池,反硝化利用不了,进入曝气池,因为底物充足,异养菌有氧代谢,大量消耗氧气和和微量元素,因为消化细菌是自养菌,代谢能力差,氧气备争夺,形成不了优势菌种,所以硝化反应受限制,氨氮升高,
 
  解决办法:
 
  1、立即停止进水进行闷爆、内外回流连续开启;
 
  2、停止压泥保证污泥浓度;
 
  3、如果有机物已经引起丝状菌膨胀可以投加PAC来增加污泥絮性、投加消泡剂来消除冲击泡沫。
 
  二、内回流导致的氨氮超标
 
  目前遇到的内流导致的氨氮超标有两方面原因:内回流泵有电气故障(现场跳停仍有运行信号)、机械故障(叶轮脱落)和人为原因(内回流泵未式正反转,现场为反转状态)。
 
  分析:内回流导致的氨氮超标也可以归到有机物冲击中,因为没有消化液的回流,导致A池中只有少量外回流携带的硝化氮,总体成厌氧环境,碳源只会水解酸化而不会*代谢成二氧化炭逸出,所以大量有机物进入曝气池,导致了氨氮升高。
 
  解决办法:
 
  内回流的问题很好发现。可以通过数据及趋势来判断是否是内回流导致的问题:初期O池出口硝态氮升高,A池硝态氮降低直至0,PH降低等,所以解决办法分三种情况:
 
  1、及时发现问题,检修内回流泵就可以了;
 
  2、内回流已经导致氨氮升高,检修内回流泵,停止或者减少进水进行闷爆,
 
  3、硝化系统已经崩溃,停止进水闷爆,如果有条件、情况比较紧迫可以投加相似氮系统的生化污泥,加快系统恢复。
 
  三、PH过低导致的氨氮超标
 
  目前遇到的pH过低导致的氨氮超标有三种情况:
 
  1、内回流太大或者回流处曝气开太大,导致携带大量的氧进入A池,破坏缺氧环境,反硝化细菌有氧代谢,部分有机物被有氧代谢掉,严重影响了反硝化的完整性,因为反硝化可以补偿硝化反应代谢掉碱度的一半,所以因为缺氧环境的破坏导致碱度产生减少,pH减低,低于硝化细菌适宜的pH之后硝化反应受抑制,氨氮升高,这种情况可能有些同时会遇到,但是从来没从这方面找原因。
 
  2、进水CN比不足,原因也是反硝化不完整,产生的碱度少,导致pH下降,
 
  3、进水碱度减低导致的pH连续下降。
 
  分析:pH降低导致的氨氮超标,实际中发生的概率比较低,因为pH的连续下降是一个过程,一般运营人员在没找到问题的时候就开始加碱去调节pH了
 
  解决办法;
 
  1、pH过低这种问题其实很简单,就是发现pH连续下降就要开始投加碱来维持ph 。然后在通过分析去找原因。
 
  2、如果ph 过低已经导致了系统的崩溃,目前接触过pH在5.8~6的时候,消化系统还没有崩溃的情况,但是及时将pH 补充上来,首先要把系统的pH补充上来,然后闷爆或者投加同类型污泥。

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