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淀粉生产污水处理工程进展运行中!
阅读:50 发布时间:2024-6-21经平台推荐,吉林一淀粉厂致电我司,特邀请我公司参与此次淀粉生产废水处理排放工程设施的规划工作。我司简单了解其目前废水排放情况,安排好时间前往。
实地了解后得知,此淀粉生产污水处理工程为500m3/d,进水水质:CODCr≤15000mg/L ,BOD5≤6000mg/L ,SS≤3000mg/L,pH=4,废水各指标浓度远远高于一般水平。
和负责人沟通后,其为了大限度地降低运行成本,提高回收蛋白的品位,经比较,确定设计原则如下:采用无需填加药剂,且能耗低的无机复合超滤、微滤膜筛分与生化相结合,提高效率,简化操作,减少费用,降低成本,回收资源,增加收益。充分发挥若干发明的技术优势,通过蛋白等资源的提纯、回收,大幅度降低污染负荷,避免混凝药剂等消耗;同时确保出水水质达到回用标准,即:CODCr≤50 mg/L, BOD5≤10mg/L,SS≤10mg/L,色度≤30倍, pH=7~9。
工艺设计:
废水由收集池泵入微滤膜过滤器,截留其中80%以上的悬浮颗粒物和60%以上的超高分子量污染物等,而使其COD去除50%左右、BOD去除20%左右、SS去除80%左右、色度去除40%左右,浓缩液排入微滤膜回收器,微滤膜回收器和微滤膜过滤器滤出液利用虹吸进入超滤膜过滤器,再截留90%左右的蛋白等,而使其COD再去除80%以上、BOD去除60%以上、SS去除99%以上、色度去除60%以上,浓缩液排入超滤膜回收器,超滤膜木质素回收器和超滤膜过滤器的滤出液利用虹吸进入pH值调节池,利用Ca(OH)2调节pH值至中性,去除90%以上的SO32-,同时回收可用于造纸的Ca(HSO3)2,pH值调节池出水利用虹吸进入催化铁内电解反应器A。
催化铁内电解反应器B出水利用虹吸进入水解酸化池B,通过水解酸化生物反应,使进水COD去除40%左右、色度去除60%左右、pH降至6.2以下。污泥靠污泥泵定期、定量排入厌氧膜生物反应器B。
水解酸化池B出水利用虹吸进入膜厌氧反应器B ,通过厌氧反应、絮凝沉淀,使进水COD去除80%以上、BOD去除90%以上、色度去除20%以上。污泥定期排入污泥井。
经上述多级处理,最终使进水COD去除99.93%以上、BOD去除99.8%以上、SS去除99.95%以上、色度去除98.5%以上。完quan达到排放标准。
目前项目已达成合作,设备正在配送。