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电路板氨氮电催化氧化废水处理方案设定中!
阅读:29 发布时间:2024-6-15我司收到客户发来的询价信息后,立马联系到客户。据了解,本项目由于碱性蚀刻水洗水氨氮含量高,生化工艺难以稳定达标,大量微污染废水被回用于生产线,造成综合废水池对氨氮废水的稀释能力下降,生化工段的氨氮负荷急剧上升;另一方面,综合废水预处理后的残余重金属离子、低可生化性和生化工段运行、维护困难等情况,使得微生物硝化和反硝化能力大大低于设计值,故此需设计一个完善可行的方案。
6月14日,客户应邀到我公司厂区考察情况。
根据调研,该企业碱性蚀刻水洗水的水量约为4m3/d、氨氮含量在1500~2000mg/L。出于水质、水量波动及处理能力合理富余的考量,设计电催化氧化设备的氨氮处理能力0.5kgNH3-N/h
经过我司对原设备的分析,结合PCB工厂氨氮废水的特点发现,生化仅适用于在低负荷下运行,且在运行稳定性方面存在风险,不能保证氨氮稳定达标。存在二次污染的鸟粪石法、吹脱法和吸附均难以适用;折点加氯也存在出水余氯高、反应过程气味大、运行成本高的问题,仅能作应急之用,不能保证氨氮长期稳定达标。
故此我公司通过实验,将碱性蚀刻水洗水收集于专用的氨氮废水池,收集池对废水起到均化和暂存的作用,废水处理时先通过泵提升进设备调节缸中,在此投加催化剂和碱液,并使药剂与废水充分混合,然后自流进入电催化氧化槽,在电场作用下氨氮被迅速氧化降解,设定进水流量和反应过程电流即可控制出水氨氮浓度,电催化氧化处理后的氨氮废水排入现场综合废水池,再经过污水站其他工艺流程后,做到稳定达标排放。
本工艺流程适用于高浓度氨氮废水的处理,做到了对高浓度氨氮废水的分类收集、前端处理,降低后续处理负荷,保证了氨氮的稳定达标排放。
最终经过抽测,出水稳定达标,达到当地环保局要求出水标准的较高级别。
6月15日,设备目前进入初期制作工序,预计还需4日完工,完工后我司会派出安装人员到厂协助安装。